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0 引言
为了保护环境,走可持续发展道路,发展绿色循环经济,作为燃煤发电厂废弃物的粉煤灰,近年来已变废为宝,在实际生产中得到广泛推广和应用,为了进一步提升利用效率,提高粉煤灰的活性,将粉煤灰进行超细化加工,使45um的筛余小于1%,为了探寻粉煤灰超细化加工后对水泥和混凝土性能的影响,将超细灰和原状灰分别掺入水泥和混凝土中进行试验对比,试验结果表明超细粉煤灰的掺入能改善水泥和混凝土的工作性能。
1 试验目的:
探寻粉煤灰超细化加工后,对水泥和混凝土性能的影响。
2 试验材料:
2.1 粉煤灰 :1#灰(原状低钙灰)、2#灰(原状高钙灰)、3#(超细低钙灰)、4#(超细高钙灰)
2.2 PI52.5水泥、高效萘系减水剂、砂石
注:1)本报告以下引用“灰”与“粉煤灰”同义;
2)假设:粉煤灰45um 筛余<1%为超细粉煤灰;未经任何加工为原状粉煤灰。
3 试验方法
3.1 标准稠度试验
按 GB/T1346-2001《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》检验。
3.2 胶砂强度试验
按照GB/T17671《水泥胶砂强度检验方法》检验,粉煤灰按GB/T1596-2005《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》标准,来表达粉煤灰活性,按30%掺量作为其活性指数。
3.3 净浆流动度按JC/T083-2008《水泥与减水剂相容性试验方法》检验,通过净浆流动度的初始值和静置1小时后的变化情况,评价不同粉煤灰掺入时胶凝材料与减水剂的适应性。
3.4 混凝土试验按《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T50081检验。
4 试验项目与内容
4.1 试验材料的基础检验:包括水泥和粉煤灰的化学成分、粒度分布、细度、比表面积、水泥物理性能检验。(祥见表1水泥及粉煤灰化学成分、表2粒度分布情况和表3胶砂试验汇总表)
4.2 粉煤灰按30%比例混合后的胶凝材料试验:包括净浆流动度、胶砂强度、需水量、活性指数等物理性能。(祥见表3胶砂试验汇总表)
4.3 用1#-4#灰按C30和C60混凝土试验配比进行混凝土试验 。(试验结果见表4混凝土试验记录表)
表1 水泥及粉煤灰化学成分
表2 粒度分布情况
表3 胶砂试验汇总表
表4 混凝土试验记录表
5 试验结论:
5.1 在工作性(流变性能)方面:
5.1.1 在30%掺量情况下,无论原状灰还是超细灰,高钙灰的标准稠度用水量均低于低钙灰。
5.1.2原状低钙灰掺入水泥中,对水泥的净浆流动度影响不大,而掺入磨细低钙灰反而使水泥的净浆流动度减小;高钙灰无论是原状灰还是超细灰均能有效改善水泥的净浆流动度。
5.2在强度(活性)方面:
5.2.1 从胶砂强度看:超细加工后,3 天强度和28 天强度都有不同程度的提高,且低钙灰强度提高更明显,3天强度提高3.1MPa, 天强度提高7.6MPa。
2)低钙灰经磨细后,7d和28d活性指数均明显提高, 7d活性指数由63.31%提高到67.52%; 28d活性指数由70.31%提高到83.28%。
3)高钙灰经磨细后,活性指数稍有提高, 7d活性指数由63.08%提高到66.82%; 28d活性指数由76.96%提高到83.11%。
5.2.2 从混凝土强度看:在 C30 等级中,粉煤灰掺量占总胶凝材料的39.3%,28 天强度增长23%,绝对增加11MPa。在 C60 等级中,粉煤灰掺量占总胶凝材料的26.4%,28 天强度出现分离。其中:高钙超细灰略低于高钙原状灰,但绝对强度较高,比不掺粉煤灰时的强度还要高1-2 MPa。
总之,超细粉煤灰总体表现良好,无论是强度还是工作性能均有有所改善,使水泥的使用性能即混凝土质量得到明显提高。
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作者:潘晔昕
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